某造纸污泥脱水案例分析
2025-07-31 11:03:56
现场情况:现场使用10%液体PAC与阳离子絮凝剂配合进行调理,板框上泥与调理罐配泥同时进行。每板框上泥约50-60m³,使用pac量约为550-600KG,使用絮凝剂6KG。
污泥调理池容量约45m³。
污泥调理池容量约45m³。
日处理量:1000m³左右。
污泥固含量:4%左右。污泥中纤维量少,颗粒物、胶黏物占比大,污泥属于相对处理难度非常大的污泥种类。
板框:景津品牌450㎡型号1台;日工作量7-8板;每板产量:4-5吨湿泥(湿泥水分含量58-60%);每板进泥量:43-55m³。
板框运行时间:低压进料40min,高压进料60min,压榨时间60min,高压1.2mPa。
板框维保:每三个月更换全部滤布,每2天自动清洗一次。
泥饼产量:4.36吨/板
含水量:59.57%
绝干泥:1.76吨
总结及建议:
污泥增效剂在贵公司污水厂可长期使用,停掉PAC,滤清液PH值可至中性,此方案降低铝离子排放、脱水速度快、水质清、上泥方数大、泥饼干。污泥增效剂在污泥中完全反应,不会对水体造成二次污染。且此方案可为贵公司降能节耗,改善原运行方案中不良连锁反应、创造效益。