板框压滤机作为污泥深度脱水核心设备,在实际运行中常面临两大难题:一是滤饼黏附滤布导致卸料困难,二是泥饼含水率居高不下。以某5万m³/d污水处理厂为例,其污泥脱水系统在提质污泥增效剂后,因进水水质波动导致污泥性状变化,出现滤布堵塞频率增加、泥饼含水率波动至80%以上的问题。
黏滤布成因:
滤布选型失当:滤布孔径与污泥粒径不匹配时,细小颗粒易嵌入纤维内部,形成不可逆堵塞。
絮凝剂使用偏差:无机絮凝剂过量会导致污泥胶体过度电性中和,形成黏稠胶状物;而高分子有机絮凝剂不足则无法构建有效絮体骨架。
设备工艺缺陷:中间滤板风压衰减导致吹脱效率不足,滤饼透水层厚度不均引发局部黏连。
高含水率根源:
污泥本征特性:有机质含量超40%的污泥,其胞外聚合物(EPS)形成的水合膜难以通过机械压力破除。
设备运行参数:单次进料量过大导致滤饼厚度超过80mm时,透水阻力呈指数级上升。
预处理缺失:未进行热调理或超声破碎的污泥,其结合水含量可达总水量的65%以上。
污泥增效剂通过多组分协同作用,重构污泥脱水性能:
胶体结构破坏:* *组分降低污泥颗粒表面电位,使双电层厚度从15-20nm压缩至5-8nm。
骨架构建效应:* *作为支撑体,在滤饼内部形成直径50-100μm的导水通道。
有机质改性:* *断裂EPS中的蛋白质多糖链,释放结合水的同时提高污泥可压缩性。
剂量优化:通过污泥调理试验确定最佳投加量。过量使用会导致滤液COD升高,某印染污泥处理项目曾因投加量超限,使滤液COD从200mg/L激增至850mg/L。
协同工艺设计:
预处理阶段:设置高速剪切机破坏污泥絮体,使增效剂与污泥颗粒充分接触。
进料系统:采用变频泵控制进料压力梯度,首阶段压力控制在0.4MPa,待滤饼形成后提升至0.8MPa。
设备适配性改造:
滤布升级:选用单丝滤布替代复丝滤布,其表面光滑度提高3倍,卸料残留率从12%降至3%。
反吹系统优化:在滤板中部增设辅助风道,使中间区域风压衰减不超过15%。
通过技术优化与管理提升,污泥增效剂有望成为实现污泥处理"减量化、稳定化、无害化"目标的关键助剂,助力污水处理行业碳达峰目标的实现。
青岛仕骏生产:市政/造纸/选矿/印染/油田污泥深度脱水专用污泥增效剂,一直深耕于各类污泥干燥板块一线并及时搜集反馈各种经验,提供免费售后跟踪,出具解决方案,免费上门取样交流和免费提供技术咨询服务。