在污泥处理领域,板框压滤机因脱水效率高、泥饼含固率可控等优势被广泛应用。然而,实际运行中,“泥饼含水率居高不下”“外干内湿的‘溏心’现象”两大难题始终困扰着企业。这些问题不仅推高处置成本,更制约污泥资源化利用。本文深度解析痛点成因,并从技术创新与工艺优化角度提供系统性解决方案。
泥饼含水率超标
行业标准要求污泥含水率需降至60%以下方可进入焚烧、建材利用等资源化环节。但多数板框脱水后泥饼含水率仍停留在70%-80%,导致:
运输成本激增:含水率每升高1%,污泥体积增加3%-5%;
处置费用高企:填埋场拒收高含水率污泥,焚烧需额外添加辅助燃料。
“溏心”现象频发
泥饼表面干燥、内部呈流态或粘稠状,表现为:
滤液浑浊:压滤后期滤液中仍携带大量悬浮物;
设备损耗加剧:频繁冲洗滤布仍难彻底清除残留污泥。
有机物占比高:剩余污泥中微生物细胞占比超60%,细胞壁阻碍水分释放;
粘度大:胞外聚合物(EPS)使污泥呈胶状,堵塞滤布孔隙;
结合水难脱除:传统药剂仅能去除间隙水,对细胞内结合水无效。
药剂投加失当:过量PAC导致滤布钙化,PAM加药点不合理引发局部絮凝失效;
压滤曲线粗放:未根据污泥特性设计分段升压策略,初期高压导致滤饼表面快速封闭;
设备适配性差:滤布孔径与污泥粒径不匹配,进料速度过快加剧密度不均。
投加仕骏污泥增效剂,是一款具有多重功能的改性聚合物产品;
过硫酸盐氧化EPS,降低污泥粘度,改善过滤性能。
实验数据:污泥比阻(SRF)降低55%,结合水含量减少28%。
分段升压控制:
初始压力0.5MPa,维持5分钟,确保污泥均匀填充滤室;
中期升压至1.0MPa,促进水分迁移;
末期保压1.5MPa,保压10分钟,彻底排出内部水分。
进料速度优化:
降低进料流量(从5L/min降至3L/min),避免局部过载导致的密度梯度。
滤布定制化:
根据污泥粒径分布选择孔径(通常为20-50μm),并采用双层复合滤布(表面聚酯+底层丙纶),兼顾过滤精度与耐磨性。
增设预处理装置:
安装静态混合器,确保药剂与污泥充分混合;
配置pH在线调节系统,维持污泥弱酸性环境(pH 6-7),增强氧化剂活性。
案例1:某印染废水处理厂
问题:污泥含水率83%,“溏心”发生率40%;
方案:投加仕骏污泥增效剂(8kg/t干泥),优化压滤曲线;
效果:
含水率降至62%,泥饼体积减少45%;
“溏心”发生率降至5%,滤布清洗频次从5次/周降至1次/周。
案例2:某市政污水处理厂
问题:PAC用量10kg/t干泥,PAM用量2.5kg/t;
方案:增效剂预处理+药剂协同优化;
效果:
PAC用量降至5kg/t,PAM用量降至1.5kg/t;
综合处理成本下降28%,滤液COD降低18%。
随着AIoT技术融入污泥处理领域,智能压滤系统可通过传感器实时监测滤室压力、滤液浊度,动态调整工艺参数。同时,低含水率泥饼的热值提升(10%-15%)为协同焚烧发电提供新路径,进一步摊薄处理成本。
结语
板框污泥脱水的“含水率之困”与“溏心之痛”,本质是污泥性质、药剂技术、工艺控制与设备适配性的系统性矛盾。通过仕骏具有多重功能的改性聚合物产品等创新技术,结合精细化工艺管理,企业不仅能实现达标排放,更可开启污泥资源化利用的新篇章,在环保与效益间找到最佳平衡点。
青岛仕骏生产:市政/造纸/选矿/印染/油田污泥深度脱水专用污泥增效剂,一直深耕于各类污泥干燥板块一线并及时搜集反馈各种经验,提供免费售后跟踪,出具解决方案,免费上门取样交流和免费提供技术咨询服务。